“我們嚴格執行山西省‘能耗雙控’政策,年能耗總量及單位產品能耗均提高了約束性指標,經多次專題會議、綜合分析和測算論證,首先向煤泥灰分偏低這一老大難發起了挑戰,通過技改提高了經濟效益……”2月21日,潞安礦業集團王莊煤礦選煤廠廠長李雪丁對《科學導報》記者說。
據了解,王莊煤礦選煤廠煤泥水由原煤分級篩篩下煤泥水(0~0.35mm)、浮選尾礦、清掃水三部分組成,煤泥灰分只能控制在29%左右,原煤分級篩脫泥水(0.35~13 mm)的原煤,由于力度較小,灰分一直在15%~18%,較原煤偏低,在與TSS尾煤一同經高頻篩脫水后,以往都是按中煤進行處理,影響了混煤和噴吹煤的回收率,造成了資源浪費。
“只要認真抓管理,搞創新,把洗選工藝、生產環節研究吃透,就會通過合理的改造,用先進的洗選工藝,讓能耗降下來?!崩钛┒〉慕忉?,體現了企業對煤炭資源回收率的信心。
王莊煤礦選煤廠調度主任郭志林介紹說:“水平衡是企業改造中遇到的最大難題,我們本著技改不能影響生產的原則,通過對水流量的反復測算,對現場管路角度及閥門開度的多次調整,經過全廠員工近兩個月的不懈努力,最終實現了水量的平衡?!?/span>
技改過程中,技術員們不厭其煩地邊干邊改,改完再干,遇到更好的方案就推倒重來。經過一系列的技改,在不影響質量的同時,每小時可提高混煤產量10噸,年增產量7萬余噸,相比改造之前提高了1.4%,噴吹煤回收率提高0.5%;煤泥灰分由原先29%提高至39%,煤泥量減少了3%;降低了入濃縮機物料和沉降類藥劑的使用量,極大緩解了濃縮機的工作壓力。
“原來選煤廠的各主廠房、皮帶走廊的清掃水,是直接進入我身后的濃縮池,通過脫水以后按照煤泥進行銷售了,這部分水的灰分特別低,如果按照煤泥銷售,經濟效益是巨大的損失。通過改造以后,讓這部分水進行浮選再加工,提高它的精煤回收率,不僅降低了煤泥的量,還提高了經濟效益?!笨粗约簠⑴c的技改成果,選煤廠技術人員張偉無比自豪。